走进科力通
walk into Kelitong
在工业生产的脉动中,首钢京唐高炉工业水泵站MCC系统是维系高炉稳定运行的关键枢纽。然而,现场设备服役多年,核心设备,如PLC硬件、E3设备陷入停产困境,以及信息化不足的情况,一场自动化升级改造亟待开展。
科力通电气以创新为笔,以技术为墨,在首钢京唐工业水系统改造项目中描绘出一幅震撼人心的转型画卷。通过精准的技术攻坚与高效的项目管理,成功破解传统MCC系统的改造难题,为钢铁生产的稳定性与智能化水平提升注入强劲动力。
一、精密筹划:从勘查设计到一体化方案
改造工程启动初期,科力通项目团队便以“毫米级”精度开展现场勘查,详细记录涉及改造产品的柜子,为后续改造奠定坚实数据基础。结合客户特点,量身定制包含元器件升级、网络架构重构、智能模块植入的一体化方案。
二、硬核改造:智能化升级的三大核心突破
(1)PLC系统“焕新”:
在PLC改造中,项目团队采用PLC系统整体替换方案。
(2)电气系统“换芯”:从传统控制到智能互联
软起柜革新:拆除旧型E3模块,升级为E300智能控制器,软起更换以太网卡,打通工业以太网通信链路。 变频柜升级:同步升级以太网卡,实现与PLC系统的高速数据交互。抽屉系统改造:针对不同类型抽屉实施差异化升级。
(3)网络架构“重构”:打造双网段高速以太网通信网络
项目构建双网段工业通信体系,每个网段部署管理型交换机。
三、攻坚时刻:与时间赛跑,挑战中的创新与协作
此次配电室改造工程,60多套低压配电柜设备亟待更新,包括PLC模块、E3马达保护器、软起、变频、DSA等关键设备的拆旧换新,任务艰巨。
在改造项目的推进过程中,我们公司展现出了无与伦比的协同能力与高效执行力。从高瞻远瞩、精准决策的领导团队,到技术精湛的工程师群体,他们凭借深厚的专业积淀,为项目筑牢坚实的技术根基;销售团队以卓越的沟通技巧,与客户需求紧密接轨;内销人员则细致入微地协调各方,消除沟通壁垒。采购部门以强大的供应链整合能力,为项目筹备优质的物资;库房工作人员严谨有序,保障每一件物料的存储与调配精准无误;还有工厂里那些默默耕耘的师傅们,凭借精湛技艺和高度责任心,严格把控施工质量与进度。
公司涉及到此项目的各部门、各岗位员工上下齐心,构建起高效沟通的桥梁。正是这种全方位、多层次的协同合作,使得项目在极短的时间内,不仅高效完成,更以高品质交付,充分彰显了公司强大的组织协调能力、专业技术能力与强大的执行力。
面对年修窗口期短的严峻挑战,改造必须在短短几天的时间内完成,更要确保改造过程中主要设备持续运转、主母线永不 “掉线”。这不仅是对技术的考验,更是对意志的磨砺。最终在实施阶段,科力通团队的努力下,我们以提前16小时左右的时间提前一次性试车成功。
四、价值跃升:智能化运维开启钢铁生产新维度
(1)效率提升:从被动维护到主动预警
IMCC智能运维平台的部署,标志着系统迈入“数字化运维”时代。平台实时采集PLC、软起、变频、E300马达保护器等设备的运行数据,通过大数据分析实现设备健康度评估与故障预警,将传统的“故障后维修”模式升级为“预测性维护”,预计可减少非计划停机时间 40% 以上。
(2)管理升级:可视化监控与精准决策
改造后的系统通过以太网络实现全设备互联,触摸屏画面与大系统监控平台实时同步显示设备状态、电流电压参数、网络拓扑等信息,决策效率与响应速度显著提升。
五、总结
本次改造不仅解决了首钢京唐高炉工业水系统的实际痛点,更以 “精准设计 + 高效施工 + 智能互联” 的全流程方案,为钢铁行业同类改造项目提供可复制的参考模板。
在这场与时间赛跑、与技术角力的改造工程中,科力通项目团队以“匠心”铸“精品”,为钢铁生产注入智能基因。这不仅是一次硬件的升级,更是一场从生产模式到管理理念的全面革新,预示着钢铁行业正以数字化为翼,飞向更高效、更绿色、更智能的未来。